5、置换过程中的混合气体排放到放空火炬时,应保证火炬处于熄火和环境和温度状态。氮气置换应符合《天然气管道场站氮气置换作业标准》QSY/XN-2019-2009中的相关要求。
在设备打开作业和动火作业施工前必须用气体检测仪进行气体检测,混合气体中甲烷体积百分比小于0.5%,且连续3次甲烷含量均小于0.5%为合格,合格后才可以进行打开和动火作业。
6.《石油天然气站内工艺管道工程项目施工规范》(GB 50540-2009)2012年版;
7.《现场设备、工业管道焊接工程项目施工规范》(GB 50236-2011);
目前站内**气接气点为脱水前汇管区,天然气未进行深度脱水,供**民用气水露点不达标;**脱水站过滤分离器安全状况评估等级为4级,采用降压监控使用已达3年;站内个别阀门出现内漏现象;脱水工艺流程醇路系统盐结晶严重,影响脱水效果,导致三甘醇损耗量加大等。针对以上问题,对**脱水站进行适应性大修。
国家现行的法律、法规、定额文件,地区颁发的安全、消防、环保、文物等管理规定
15.《油气田及管道工程计算机控制管理系统设计规范》(GB/T 50823-2013);
4.《石油天然气工业管线输送系统用钢管》(GB/T 9711-2011);
14.《油气田及管道工程仪表控制系统模块设计规范》(GB/T 50892-2013);
3、将脚手架平台拆除后,分离器拆除吊装出装置区,采用15T车辆将过滤分离器转运至材料临时堆放点,用吊车卸下,妥善安置。
4、将新的过滤分离器及利旧部分阀门与管件吊装进装置区,安装前,搭设长4.5m*宽3.5m*高3.8m脚手架平台做安装,安装好,拆除脚手架平台。
5、吊装过程中须有专业技术人员值守指挥,分离器两端捆绑牵引绳,避免碰撞,吊装时必须严格分离器上固有吊点进行吊装。
向管道内注入氮气的温度不应小于5℃,进气压力应控制在0.1MPa,并且在置换过程中的混合气体应排放至放空系统。
新观脱水站大修工程停产施工,施工前对脱水装置区全面置换,置换合格后,才可以进行施工。
氮气置换空气时,当氮气置换气中含氧浓度小于2%时(参照QSY/XN 2019-2013《天然气管道场站氮气置换作业标准》)为合格,应连续3次(每次间隔5min)进行采样分析,含氧浓度均小于2%时,注氮置换合格。
2、将阀门螺栓拆除,将阀门两端原有焊口割除,取出阀门,再进行法兰焊接与阀门安装。
**脱水站位于四川省**,是一座集天然气集气、脱水、外输于一体的较大型集输场站,也是**,负责**口井和**线、**气田内部集输南干线条天然气集输管道的管理和向**地区供配气的管理工作。**脱水站设计压力为6.4MPa,设计处理量100×104m3/d;目前井站处理量25×104m3/d,运行压力3.2MPa左右。
1、搭设长4.5m*宽3.5m*高3.8m脚手架平台,拆除分离器相连接的阀门与管件,保证分离器吊装时有足够空间,确保安全,拆除的阀门与管件吊出装置区,转运至材料临时堆放点妥善安置,以便利旧安装时使用。
2、因装置区设施过多,吊车没办法进入,造成吊距达到23m,遂拟定采用50T吊车进行过滤分离器吊装。